华声在线12月23日讯(通讯员 彭展)湖南石化发挥全产业链一体化运营及管理优势,强化同类装置资源共享和优化配置,跨区处理高氨氮污水,促进清洁生产和降本减费“一举两得”。今年4月以来,该公司炼油一部1号污水汽提装置通过优化改造,接收处理新区己内酰胺部高氨氮污水逾3200吨,既确保新区污水稳定达标排放,还节约污水外委处置费用约600万元。日前,该项目获湖南省年度“五小”(小发明、小创造、小革新、小设计、小建议)成果奖。
据了解,位于该公司一区的炼油一部1号污水汽提装置每小时处理能力为100吨,主要对1号催化、焦化、加氢制氢等装置的含硫污水进行脱硫、脱氨,使之变为净化水、酸性气和液氨。今年初,为解决三区煤气化装置高氨氮污水后路不畅瓶颈问题,确保煤气化装置正常运行,该公司明确三区煤气化高氨氮污水进一区1号污水汽提装置进行跨区处理项目。
对此,炼油一部1号污水汽提装置迅速组织相关人员深入分析接收污水的可行性,并就影响、风险、预估处理效果展开讨论,制定接收方案及管控措施,编写三区污水卸车指导书及处理三区污水操作指导书,组织班组员工学习并多次开展流程确认、交底考试等。
该公司三区污水用槽车送至一区后,利用1号污水汽提装置现有污水转运泵卸车进原料污水罐后,用其它装置含硫含氨污水稀释后,再进入污水汽提塔进行处理。该装置采用向污水汽提塔注碱的方法,有效降低净化水中氨氮含量;借助氨氮在线分析仪监控净化水质量,及时调整注碱量,保证净化水质量合格、稳定达标排放。
跨区处置高氨氮污水过程中,1号污水汽提装置严控卸车期间异味、卸车管线脱落泄漏等风险,落实防护措施,并制定专项应急预案;持续关注原料污水大罐的化验分析数据,及时调整三区污水处理量,防止因浓度突变对污水汽提塔的操作造成冲击,确保污水汽提装置操作平稳。
一审:罗诗苑,二审:王相辉,三审:张亮
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