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巴陵石化炼油部:抢修炉底“蒸桑拿”
发布时间:2018-07-27 09:18:05   来源:华声在线  作者:赵修璇 彭展

7月20日8时许,气温近37摄氏度,巴陵石化炼油部空分环保装置废碱焚烧工段员工杨博,巡检时发现焚烧炉炉底漏出高温熔融碱,需紧急抢修。空分环保装置(车间)立即报告,决定装置停进废碱液、停油,降燃料,用干气维持低负荷运行,并迅速制定抢修作业计划。

废碱焚烧装置承担巴陵巴陵石化云溪片的废气、废料、废液及废固等处理任务,已连续运行近7个月,创周期最长运行纪录。当天9时许,焚烧炉炉底开始搭设脚手架。在焊工完成炉底泄漏部位的补焊后,紧接着的“重头戏”,就是给炉内衬里面加装隔热的耐火泥。耐火泥每袋约50公斤,呈黑褐色,需添加水状胶溶液、混合调匀后才能使用,对浓稠度的要求较高。

许建新是空分环保装置工段长,从一早发现装置异常情形开始,他就没离开焚烧炉半步。顶着炎炎烈日,车间管理及技术人员张君辉、徐兴、杨阿鹏、陈立山、赵振斌等在装置空地上调配耐火泥。焚烧炉底脚手架搭设起来后,约二层楼高。怎样把耐火泥运上去?大家短暂商议,决定由徐兴负责调泥,上晚班的二班班长朱黎明与陈立山、杨阿鹏负责用塑料桶装好,用绳子拉至炉底,许建新与赵振斌负责往炉底漏点加泥。

由于漏点部位间隙较大,炉底空间又狭小,抢修人员先用砖头进行打底辅助作业。附近炉温约七八十摄氏度,夹杂着阵阵热风迎面而来,他们只能蜷缩着,侧身与炉底近距离接触。由于耐火泥单次不能调得太多,且添加后还需一定的凝固时间。大家通力配合,戴着手套,逐层往炉衬内加泥,身体像“蒸桑拿”,每隔十几分钟就要起身透气。

从当天傍晚19时起,该装置三组人员轮流作业,加快作业进度。朱黎明带领班员邢宇、尚军,接上水管,往作业人员身上不停淋水降温。“这个‘蒸桑拿’效果还不错!”夜幕中,许建新一边自我调侃,一边抽空倒出鞋子里的水。“全身都是水,蚊子来了都会打滑。”赵振斌笑着说。

加装作业持续到深夜23时,经过3次补漏,用料约200公斤,穿孔部位漏点问题解决。其时,大家浑身湿漉漉,脸上红通通,走路像灌了铅。次日10时许,废碱焚烧工段逐步投燃料,提负荷,恢复正常生产。

(通讯员 赵修璇 彭展)


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